近日,煉鐵總廠西區(qū)高爐水渣鐵路輸出項目傳來捷報——全長52.2米的通廊實現(xiàn)一次性吊裝成功,標志著這一兼具規(guī)模與難度的項目取得決定性突破。
該段通廊重量高達62.6噸,需在頂部距高壓線僅5.2米的極限空間內完成操作,且面臨8°折角與4.32米高差的雙重考驗,導致吊點位置難以確認。面對施工區(qū)域環(huán)境極為復雜,密布高壓線等難點,煉鐵總廠組建施工項目組,通過精準計算和周密部署,僅用3小時即安全完成吊裝作業(yè),為后續(xù)工程推進奠定了堅實基礎。
本次吊裝作業(yè)的成功,得益于鞍鋼股份煉鐵總廠聯(lián)合建設單位、施工單位、監(jiān)理單位及產權單位協(xié)同攻關與創(chuàng)新方案的實施。通過多次現(xiàn)場踏勘與方案論證,對吊車型號、吊點分布、鋼繩規(guī)格及長度等關鍵參數(shù)進行反復推演,確保方案精準度達到毫米級,構建起全鏈條技術保障體系。
針對危險源制定事前、事中、事后“三階段監(jiān)護法”,通過實時監(jiān)控與動態(tài)調整,將安全風險降至最低。同時,采用“分段預制、整體吊裝”工藝,利用3高爐換風口作業(yè)的窗口期,實現(xiàn)了施工效率與安全系數(shù)的雙提升。
此次作業(yè),煉鐵總廠以“技術+管理”雙輪驅動,將不可能變?yōu)榭赡?,為類似復雜場景下的吊裝作業(yè)提供了新思路。隨著通廊吊裝核心難題的攻克,整個水渣鐵路輸出項目將進入全面提速階段。
撰稿 煉鐵總廠 趙巖
微信編輯 蔡銘澤
責任編輯 張雷
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